INC utiliza combustible alternativo de menor valor comercial en horno de Clinker

Publicado en fecha 29-08-2018
La utilización de este combustible alternativo nacional no solo generará puestos de trabajo por la demanda, sino también disminuirá la salida de divisas del país y reducirá el costo de producción de cemento de la Industria Nacional del Cemento (INC). 

Después de más de 20 años, la INC ejecutó el proyecto estratégico denominado “Cambio de combustible del horno de Clinker” con el objetivo de cambiar el sistema de combustión del horno de clinker para que el fueloil sea sustituido por el petcoque -coque de petróleo-, como combustible principal.

Así también, consideró la posibilidad de utilizar combustibles alternativos como el carbón vegetal, chips de cubiertas, desechos hospitalarios y forestales.

Con el sistema de combustión modificado y operativo desde el primer semestre del 2018 el horno de Clinker se encuentra en funcionamiento con carbón vegetal, cuyo costo es 10 veces menor al del fueloil. 

Está considerable diferencia de precio permite que la estatal genere ahorros en el costo de producción del Clinker, componente principal del cemento. La utilización de este tipo de combustible es el futuro de la INC. 

Por otro lado, también redundará en beneficio para el país en lo que respecta a creación de nuevos empleos ya que al ser un producto nacional habrá mayor demanda.  

Antecedentes
La instalación del horno de Clinker en Vallemi data del año 1949, a cargo del sector privado. En 1969 el Estado Paraguayo lo incorpora a su cartera con el nombre actual. Desde ese entonces se utiliza como único insumo el fueloil.
 
Con el paso del tiempo, el 90% de las cementeras a nivel mundial migraron a combustibles alternativos mientras que INC continuó utilizando fueloil pese a las múltiples proyecciones efectuadas. 

Finalmente, en el 2018 fue posible la ejecución del mencionado cambio logrando una transformación tecnológica de innovación no solo en Vallemi sino también en la Planta Industrial de Villeta con la implementación de un nuevo Secador de Puzolana y el Molino de Cemento II, trabajando en paralelo con el Molino de Cemento I.